中化重点环保项目大盘点焦炉烟尘治理项目

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中化公司是以炼焦为主的化工企业,在炼焦过程中,装煤、出焦等作业极易发生烟尘散逸的情况。炼焦过程中产生的烟尘,除粉尘外,还含有 氢等有*有害气体。中化公司一直以来都致力于清洁生产,在当前环保形势下,公司决定将烟尘处理设施进行再升级、再提效,将炼焦环境治理水平推上新台阶。

中化公司对炼焦烟尘治理连出三记重拳,一是投建机焦侧出焦烟尘治理项目;二是投建焦侧除尘脱硫项目;三是投建装煤除尘覆膜褶皱布袋改造项目。三个项目实现了焦炉生产流程全覆盖,现场环境有了大幅度提升。

焦炉机焦侧出焦烟气治理项目是中化公司重点环保项目之一,主要解决焦炉出焦冒烟的问题。该项目共采取了两个措施,一是将机车密封,避免粉尘外溢;二是加装除尘设施,将粉尘集中处理,避免无组织排放。在项目施工前,项目组总结外出学习考察经验,研究决定将炉顶区域机焦侧炉柱间隙进行全部密封,以提高机焦侧除尘效果。通过实际运行观察,有效提高了除尘吸力,除尘效果明显。

焦侧除尘烟气脱硫原本采用的是喷氨的方法,由于喷氨风管经常发生堵塞情况,增加了岗位劳动强度,而且这种方法会严重腐蚀除尘管道,其脱硫效果也不容乐观。公司经过调研论证,本着因地制宜、技术成熟、经济合理的原则,采用了高活性氢氧化钙脱硫剂喷吹方式,对外排烟气中的 化硫进行控制。1#、2#、3#焦侧除尘烟气脱硫项目自年9月26日开始组织施工建设,11月2日,炼焦车间三套焦侧除尘钙基脱硫系统全部投入运行,经在线数据检测显示, 化硫排放浓度明显下降,小时平均数大大低于排放要求,达到了预期效果。

装煤除尘设备作用是消除炉顶装煤过程中产生的大量烟尘。但由于当前焦炉三套装煤除尘设备压差增大,除尘效果不佳,且装煤除尘布袋采用的是圆筒形布袋,这种布袋过滤面积小,已无法满足当前日益严苛的环保数据排放要求。因此公司决定实施装煤除尘褶皱布袋改造项目,将除尘布袋有圆筒形布袋改为覆膜褶皱布袋,增加过滤面积,以降低颗粒物排放数据,同时缓解除尘压差增大带来的无组织排放问题。一 期装煤除尘褶皱布袋项目于年11月16日组织实施,12月16日投入使用。项目共计实施改造12个仓条布袋,并完成全部反吹风包及脉冲阀的更换工作。通过现场对比,改造后一 期装煤除尘压差下降pa左右,装煤车除尘吸力升至-pa,有效改善了炉顶及焦方无组织排放问题,颗粒物排放数据进一步降低。

三个项目实施投用后,焦炉烟尘得到了有效控制,中化公司的环保水平再次进步提升。中化公司在环保之路上将永不停步,不断改进、不断超越,向着绿色焦化企业的目标不断迈进。

迁安中化煤化工有限责任公司

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